压铸

电镀技术锌合金基体材料电镀故障及处理

发布时间:2022/7/26 15:08:43   

某公司电镀车间以锌合金压铸件电镀为主,临盆工艺过程为:热浸除蜡→电废除油→浸酸活化→氰化物预镀铜→焦磷酸盐加厚镀铜→硫酸盐光洁镀铜→镀光洁镍→镀仿金→钝化→烘干→喷漆→烘干→磨炼入库。在产物电镀临盆一般的环境下,锌合金零件猛然涌现巨额量的镀层起泡表象,且都涌此刻电镀烘漆后,表面涌现的起泡形态有大有小,散布场所也不稳定。最严峻时起泡率险些抵达%。将表面的起泡挑破后,觉察起泡下是新鲜的基体表面,镀层后面也遮盖着基体金属层,起泡下有的有斑点,有的则没有。

1.阻碍原由剖析

从本质表象看,起泡是从底镀层涌现的,于是从旧例思绪启程,题目或者含出在前责罚或氰化物预镀铜工序上,

剖析阻碍原由或者:

①零件前责罚除蜡或躇油不完全;

②酸洗活化溶液成份反常;

③氰化物预镀铜溶液成份反常;

④氰化物预镀铜时来往不良等。

2.开头消除阻碍法子

针对上述阻碍原由剖析,选取下列举措以消除电镀层起泡阻碍:①替换除蚓除油溶液;②替换酸洗活化溶液;③剖析调换氰化物预镀铜溶液,并将各成份调换到一般工艺领域内;④打磨电镀极杠和极座,保证电镀导电优良。

然则选取上述举措责罚后,镀层的起泡表象依旧格外严峻,这阐明题目不在电镀线上,那末会不会是抛光的题目呢?因而技艺人员将未抛光的锌合金压铺毛坯件直接实行电镀,完毕阻碍表象仍旧没有显然改正,如此题目的主题就聚集到了锌合金压铸件自己,替换其余厂家的锌合金压铸零件实行电镀,完毕起泡瑚象大大削减,产物及格率又复原到一般程度。

3.电镀阻碍的实在原由及消除法子

经由实验消除,找到了题目住址是锌合金压铸零件自己的品质不及格,是锌合金压铸零件的品质对照蓬松,表面存在很多孔隙。在电镀时溶液渗入孔隙,尽管在电镀后没有立即体现出来。但在烘漆责罚时,因锌合金零件内部渗入的溶液及气体,使得这些部位涌现体积膨胀,将表面镀层顶脱,造成气泡。而孔隙范畴的镀层同锌合金基体结协力依旧很好,于是在造成气泡时,镀层将基体表层撕脱,进而造成气泡下新鲜的基体表面。这和由于前责罚不良造成的起泡表象是不同的,每每环境下,镀层涌现的气泡下是发暗的基体和铜层,而气泡下涌现的斑点恰是由于渗人溶液对基体材料孔隙侵蚀造成的,假如渗入溶液对孔隙没有侵蚀,则不会涌现斑点。

阻碍原由找到了,请求电镀锌合金零件自己的压铸品质抵达请求,不然就不能实行电镀责罚。

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